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我的反省
文章来源湖南中财     作者罗利云     日期2018-07-17     点击量1684

  进入原料加工部已有7个多月,确实也如自己原本所料,人应该多接触不同的岗位,不同的人员,才能产生不一样的视角,反省自己。从我的个人感受来说,一次外部变化被抓住都会产生蜕变,而始终在一个区块,提升自己、反省错误反而变得很难。

  在生产单元到带服务性质的生产单元,初到一车间的感受,因为当时有一个月的交接期,初到的我以旁观者的角度先看问题,再投身每一个混料岗位,去感受每个普通员工的感受。我得出的结论是,原来只要多谨慎一点,多耗费一点人工,提高做料思想觉悟,在生产区块相当难受的问题,那真不是问题,都可以得到解决。最直观的是型材颜色、线槽的电流波动和米重控制。当时生产线槽,堵模(电流波动频繁)、颜色变化、米重变化是引起废料指标和米重指标难控的难点,当时生产的做法,每个机器挂一个跟踪表,前岗每1小时记录一次电流范围,调米重、调电流,恢复堵模,前岗奔波不停;颜色4小时测一次,颜色测后研发对颜料是调来调去,每天奔波,忙忙碌碌结果未必如意,而稳定之后这些工作都得到减轻。其实方法还是那些方法,但没落到实处它仍然只是停留在管理层的方法。从配料是否受控,信息沟通是否到位;钙粉批次管控真实到位;磨粉料主动增加到10KG/锅(不增加只是嫌磨粉麻烦影响单产);做料人员不能随意做料,不想去秤多1KG少1KG无所谓的心态;解决卡料每天检查筛网破损情况、增加油布防护......。这些细节问题不注重解决会造成了波动却不构成事故,还会干扰判断。所以反思自己确实知识面不够宽,学习不够深入扎实,之所以生产做不好,更多是自身能力的不足,对各个环节未能深入了解把控到位。

  从进入三车间混料工作情况来看,混料人员最重要的是守规矩,像机器一样执行到位,把员工的自主意识和行为掐灭。这也是目前在努力持续做的,在新的部门,希望把混料车间的基础工作真正受控,消除包袱(掺料),管理到位。



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