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我的反省
文章来源六安中财管道     作者解拥军     日期2022-01-13     点击量739

21年已悄然离去,公司新的工厂也已基本建成,明年就要投产,公司在发展壮大,作为一名质量管理人员,回首与总结,21年仍存在诸多管控不足之处,主要如下:

一、新员工/借调人员/劳务工自检质量:21年春节过后公司开机基本满负荷,PO管材现场人员紧缺,现场后岗新员工较多,且更迭频繁,今年基本处于常态,给自检质量管控带来较大压力,自检质量管理未能有效跟进适应变化,积极推进对新员工现场自检质量要求与宣贯不够,对其重点关注度不够,发现自检质量问题沟通协调不足。并且在推动生技部对新员工的自检要求、检查方面也较为欠缺。21年8月份协同生技部推行“自检痕迹管理”的监督检查,取得了一定的成效。22年持续推进“自检痕迹管理”,并且针对新员工提升现场培训、宣贯、沟通、检查力度,使自检质量有明显提升变化。

二、开机、调试、待检品管控:这三个过程是现场生产过程产品质量变动频率最大过程,控制不好,隐含的质量反馈风险大,每年在这方面的反馈均占了一定的比例,此时产品未认真检查确认,不良品就可能漏检入库。在这方面,管控力度再需加强,推动管理人员、开机人员、后岗、质检对这三个过程提升重视,做到这三个过程产品全检,与生技部联防联控确保这三个过程产品质量。

三、班组管理:班组管理重点是班长的效能发挥作用,在对班长的培养方面还很不足,目前现场班长是看线状态,如何在其看好线情况下又能发挥班组管理作用,22年需认真思考,有所突破,切实起到班长工作职责。

四、规范执行严肃性:21年典型的2个质量反馈案例就是未按规范执行。PE管包装标识差错,在入库时,现场质检、生技部、仓储均未对产品进行确认;PE地缘热泵管焊接后未按规定要求进行试气,导致外部反馈试压漏水。这警示未按规范执行,产品质量就存在风险隐患与不确定性。22年在质量规范执行力度上不容漠视,查漏补缺,严肃执行。

五、产品性能保证:22年针对近几年内外部性能方面波动与反馈,梳理易波动关键性能控制项,协同生技部制定对策执行,如稳态管剥离力、缠绕A管脱胶、波纹管合模线开裂/偏软、PPR管材隐形裂纹、钢丝管高温液压、PE给水管炭黑含量等。

22年,制定好目标、计划、措施,跟踪闭环,努力达成。

以上几个方面,是为反省。


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