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我的反省
文章来源浙江中财型材     作者李超勇     日期2024-01-17     点击量74

时间匆匆,如白驹过隙,转瞬即逝,2023年也即将结束,马上就要迎来崭新的一年;回顾2023年针对自己的不足做出反省。

一、关于细节

五月份下沙基地正式生产附框产品,生产一个新的产品势必会产生很多新的问题,而就是在处理这一系列的问题当中,认识到自身还是有很多地方没有做到位。首先就是忽视了车间的一些基础的工作,刚开始生产订单量较少、开开停停,对一些开机记录表、工艺记录表及自检表等不够重视,导致前期存在缺少部分记录的情况。其次除了记录表的填写之外,车间现场的工作也是存在一定的不足,只关注到了表面,而没有关注到一些机台主机下面和定型台下面比较隐秘的地方。这些都是比较基础且细节的工作,这没有做到位是值得反思的,后续虽然在主管领导的提醒之下现场有了很大的提升,但最好的是自己能够用自己的眼光主动发现这些问题。车间想要有所提升,首先就得做好基础工作,后续我也会时刻的提醒自己注重细节,不能停留于表面。  

二、主动寻找车间提升的方向

附框产品生产,到目前为止已经断了五根螺杆,平均两到三个月断一根,除此外螺杆尖叫刺耳的异响常在,虽然都是型材更换淘汰螺杆,也是目前存在的问题,也是解决的方向,虽然自己有更换高钙螺杆的想法,未能主动向领导提出,在一次周例会议上领导给指出方向,自己才大胆的进行尝试,尝试后效果整体还不错,后面持续着重解决这方面的问题。

九月份以来车间宝石灰侧喂色母占比偏高一直难以受控,每天要求班组调整检查通报,但效果还是不明显,转变思路让厂家提高了颜料的浓度,自己又担心分散不均,色差,尝试车间试料使用,占比下降明显,效果显著。

附框螺杆的磨损及车间宝石灰占比偏高等问题改善,只要有想法就要大胆的尝试改变提升,这让我衍生出了另外一个想法,自己能不能主动的去寻找车间哪些是能够提升的,就像宝石灰的占比可以下降,那其它的色母是否也能通过各种手段降低占比呢,特别是后续,所有的色砂都会慢慢的改成使用色母,到时候需要调节的颜色就会增多,如果占比问题都能够有效解决,成本节约将会有很大的提升。其次附框车间除了螺杆研究这个方面之外,还有哪些方面能够有所提升这也是值得自己思考。


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